武晓勇:浅谈阳煤集团新景公司如何提高煤炭质量的途径 | |||
煤炭资讯网 | 2010-11-25 17:09:40论文、言论 | ||
2009年由于煤炭质量问题,阳煤集团新景公司煤质全年累计罚款8700万元,给公司带来了巨大的经营压力,为了提高煤炭质量、减少罚款、提高商品煤售价,2010年新景公司在“双精”管理的驱动下,通过对煤质的管理、生产工序环节持续完善和推进,管理流程和生产工序更加科学严谨,煤炭质量、商品煤综合售价显著提高,呈现出了良好的发展态势。煤质同比去年有了很大提高,特别是末煤灰分是各矿中降幅最大的。 一、技术先行,小块技改工程结束中块下限“零”达标历史。 “提高煤炭质量,维护‘阳优’品牌信誉”是阳煤集团多年来的一项攻关课题。2009年下半年,新景公司深刻地认识到要提高煤炭质量,不能仅仅依靠提高管理水平,必须以科学技术为手段,向技术要煤质。基于这样的思路,新景公司实施小块产品技术改造,以高含量的科技创新,获取了高附加值的效益能量,弥补了洗选工艺缺陷。 过去,3#、8#、15#煤中大于25mm的块炭,全部参与洗选中块。但是,由于3#煤机械强度低,易破碎,筛分后的3#煤中块,经过运输、装车等环节转载,会有40%变成限下产品,造成中块限下率高,大大超出限下要求,有时按末煤价结算,严重影响了煤炭质量和企业效益。同时,由于8#、15#煤中的小块限下在30%以上,达不到质量要求,只能与末煤混合当电煤进行销售,造成小块资源的浪费和小块品种市场利润的流失。建矿以来,这个问题一直没有找到根本性的解决办法。 新景公司群策群力、广泛调研,在去年6月份对原煤分选和块炭洗选工艺进行了大刀阔斧的技术改造,开发了8#、15#煤洗小块产品,并实现了3#煤全部入洗精煤。改造以来至今年5月份,该公司洗选小块131281吨,并且合格率一直保持在了100%,创造了价值近2000余万元,将过去只能当电煤销售的13-25mm高限下块煤变成了小块产品,填补了建矿以来小块品种的空白。同时,经改造后,易破碎3#煤块炭全部破碎洗精煤,降低了中块3%左右的限下率,售价提高了14元/吨,从根本上结束了中块限下“零”达标的历史。不仅如此,当末煤灰分高时,通过分级筛筛选出的13mm以下高硫低灰的限下煤还可参入末煤之中,使末煤灰分降低了0.5%左右。新景公司从“向技术改造要煤质”中尝到了甜头。 二、拓宽煤源,8#煤入洗实现末煤质量提高、煤炭深加工。 创新是企业发展的必由之路。对于煤质管理工作同样需要创新的精神。作为集团公司销量最大的商品煤,8#末煤质量低对集团公司各矿来说,都没有找很好的解决办法。通常情况下,小于13mm的8#煤不经过洗选,直接当电煤进行销售,在末煤中的比例占到了40%左右。2009年,随着地质条件的变化,频遇构造,有时达到了30%,灰分指标大大超出了计划,直接影响了正常的销售。 为了保证末煤质量,适应市场需求,今年,新景公司从长远考虑,通过反复试验论证,尝试对8#煤进行入洗降灰,灰分降低了15%左右,从而能够根据市场需求进行灵活调整灰分,与末煤进行配比,实现煤质达标,为赢得用户信赖,占有更大市场了奠定基础。在降灰的同时,他们对8#煤的硫分分布规律,进行了试验分析,发现通过洗选硫分也降低了0.3%左右。于是,在今年3#煤煤源不足,8#煤硫分在1.2%以下时,与硫分在0.4—0.5%的3#精煤按一定比例配比销售,调整了煤炭品种结构,转变了发展方式,无形之中增加了低硫煤的煤源,为新景公司乃至整个集团公司更多洗选精煤,闯出了一条新路子。今年1—5月份,已经洗出8#精煤20000吨,质量全部达到了规定要求。此外,通过改造使更多的8#煤参与到了洗精煤之中,可以更多地开采8#煤,为合理开采部署、效益提升起到了积极的作用。 三、源头管理,原煤质量得到有效保证。 保煤质,抓源头是第一道关口。由于煤炭形成的原因,造成了煤质很不稳定,夹矸层、挠曲、构造等都直接影响着煤炭质量。多年来,集团公司采取了很多措施,但效果一直不是很好。新景公司从源头管理入手,采取积极有效的措施,很好地控制了原煤质量。 狠抓煤源管理,控制工作面出矸率。新景公司进一步加强了放顶煤管理,在坚持派专人盯班的同时,遇到特殊情况,必须由科级领导现场跟班检查,块炭率同比去年提高了3-4%。同时,制定工作面顶板、底板专项管理措施,加强顶板支护,最大限度减少了割顶、割底和冒顶事故发生。并对15#煤回采工作面进行采出率考核,采出率不得比计划回采率高出3%,严格控制煤中的矸石含量。今年3月份,80103工作面出现挠曲,新景公司大胆采取了支架、煤溜上漂丢底措施,把煤质影响降到了最低,末煤质量合格率达到了100%。 严格分装分运,实现煤矸分离运输。新景公司在加大调度指挥力度,分时段分煤层进行拉运的同时,着重加强构造煤的拉运,并修建了掘开煤专用仓,基本实现了煤矸的分装分运,构造煤单独拉运、单独存储、分时段配装拉运,做到了3#煤、8#煤、15#煤彻底分装拉运上井,使全岩巷道矸石100%矿车排放。 强化源头采样,及时掌握原煤信息。以前,新景公司井下采样工由地质测量人员兼职,人员少、业务不专一。今年,该公司专门成立了井下采样组,充实人员,并划归到洗煤厂煤质管理业务口,使得业务更专一。并采取了一天一化验、一天一反馈、一月一奖罚的办法,对井下煤炭进行跟踪检测,及时掌握了井下煤质的第一手资料。 四、洗选管控,深入实践质量管理“PDCA”循环理论。 “洗选”是保证煤质的最为重要的环节。洗煤厂作为洗选车间,新景公司明确要求必须树立“以质取胜”的理念,以“宽进严出”的态度,抓好煤质工作。并且制定了每月一次的煤质分析会制度,由董事长亲自主持,同安全生产同安排、同部署。 科学管理,深入实践PDCA循环理论。为了提高煤质化验的准确性和及时性,新景公司严格按照质量管理PDCA循环理论(P—plan,计划;D--do,执行;C--check,检查;A- act,处理)加强煤质管理。要求洗选过程发现不正常数据,首先通知调度,调度再通知队组现场和分管领导后,经研究采取措施,检测相关数据,形成了质量管理持续推进的循环体系。与此同时,该公司成立了工艺动态检查组,每月不少于三次进行工艺检查,依据《新景公司洗煤厂工艺效果评级办法》进行打分排名次考核。今年4月份,新景公司在洗精煤时,抽查样灰分超标,合理运用了PDCA戴明循环理论,发现悬浮液出现了“假比重”,经过工艺调节,灰分控制在了正常范围之内。 配足装备,确保设施到位可靠。新景公司针对在洗选环节中存在的问题,增加并改造了设备设施,为提高煤质提供了可靠的保证。一是在煤仓入料点分别设置缓冲装置,在入仓皮带机托辊下安设了敞开式细粒物料挡接装置,降低了块炭限下率。二是在装车线皮带机安装了变频装置,减少了装车过程中的撞击破碎。三是将块煤车间脱介筛筛板的孔径由原来的25mm的筛孔改造为30mm的筛孔,降低了中块限下。四是对博厚筛、等厚筛筛网进行了缩小,降低了末煤灰分。 五、长效机制,“三项指标、四项考核”激发员工内生动力。 新景公司着眼于长远,建立长效机制,从制度约束激励和培养训练两个方面入手,提高全员的质量意识,煤质工作人员的业务素质,用人才和队伍保证煤质合格。 建立“三项指标、四项考核”工资结算新方法。今年,新景公司在洗煤厂推行了“三项指标、四项考核”工资结算方法。三项指标指的是精煤、块炭、商品煤的销售量,按照每月的实际完成量进行考核,分完成计划和超计划两部分结算。四项考核指的是商品煤售价、精煤回收率、安全、成本。售价考核以商品煤计划售价为基础,按照增减额的6%进行奖励。精煤回收率考核以60%为基础,按照精煤增减额的1%进行奖罚。安全和成本考核以当月的实际情况进兑现,将煤炭的数质量紧紧同员工的工资收入挂钩考核,改变了以往的分配模式,用硬性指标激发了保煤质的内生动力,调动了员工维护煤炭质量的积极性。2010年1-5月份,洗煤厂通过抓煤质提高了售价,得到了755439元的奖励,人均工资提高了1000多元,让员工实实在在感受到了保证煤质带来的实惠。 加强员工队伍的培养和锻炼。新景公司依托岗位实践锻炼培训方式,对煤质化验人员广泛开展师带徒、岗位练兵、技术比武,提高了现场技能操作水平。同时,坚持对洗煤厂、采掘开等部门员工进行理论知识培训,并专门邀请煤质中心有关人员进行业务讲解,对煤质采制化人员进行了100%脱产培训,使员工树立了“煤炭质量,人人有责”的意识,充分认识到了“保质量就是保工资”,“提高煤质就是提高效益”。 一个企业只有拥有强大的自主创新能力,才能在激烈的市场竞争中把握先机、赢得主动。今年,新景公司拿出120万元重奖科技人才,其中,给予了在煤质改造工作中作出突出贡献的副总工程师、洗煤厂厂长黄山5万元的奖励,重视程度可见一斑。他们通过实施小块产品技改工程,8#煤入洗革新创造,改写了历史,为其他煤矿企业提供了高含量的技术借鉴,为“阳优”品牌增添了浓墨重彩的一笔。
作者单位:山西阳煤集团新景公司
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