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淮南矿业集团潘二矿应用水力冲孔消突技术趋于成熟

煤炭资讯网 2009-2-23 11:32:23    经验交流
 
  【本网讯】 淮南矿业集团潘二矿在施工11224底抽巷南一联巷过程中,应用具有自己特色的“成孔、冲孔、抽采、效果评价”水力冲孔成套技术,有效底消除了钻孔附近应力,提高了煤层透气性,超前消突煤层危险性,为掘进揭煤安全提供了强有力的技术保障。为此,集团公司决定近期在该矿召开专题现场会,全面总结推广水力冲孔成套技术经验。

  水力冲孔技术与中深孔预裂爆破增透都是来提高透气性,水力冲孔主要依靠水对钻孔内的煤体进行冲刷,把煤冲出孔外,进行瓦斯抽采,以此来超前消突,缩短预抽时间,为掘进安全揭煤提供保障。同时,来提高“一通三防”工作效率,确保瓦斯全年零超限。2007年,集团公司首次在该矿应用水力冲孔技术以来,矿依据现场有关参数及时进行效果评价,并相应采取有效的措施。此次,该矿为解决11016工作面出煤问题,施工了一条11224底抽巷南一联巷,通过从4煤底板施工,穿过4煤达到6槽煤层,在底抽巷联巷施工立眼与运机上山贯通形成的出煤系统。但此处预揭4槽强突出煤层,如果不及时有效的消突,安全快速揭煤不能得到保障。为此,该矿在总结中创新,在创新上加强,推行了有“潘二特色”的水力冲孔技术。在11224底抽巷设计了11个用于水力冲孔的钻孔,采取大功率钻机配复合片钻头、麻花钻杆下套管钻进,遇岩石带水钻进,遇煤段带压风钻进。钻孔穿煤退出钻杆,换上该矿特制的水力冲孔钻杆从见煤点向后2米开始直至煤点止进行冲孔。并采取水泥砂浆封孔和抽采瓦斯计量,动态收集现场有关参数,排放抽采系统积水,确保实现瓦斯抽采最大化,提高煤层透气性。

  通过对应用水力冲孔技术钻孔的冲孔、抽采等方面进行效果分析,冲孔期间巷道的瓦斯涌出量较平时增大3.6倍,单孔负压下降1.3倍,单孔瓦斯抽采量较平时提高了3倍,单孔冲煤量从2007年的3到5吨提高到平均13.7吨、最高达到了27吨。有效地提高了煤层透气性,缩短了预抽时间,为安全揭煤提供了保障。
 


本网特约记者:程宫      编 辑:晓岚
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