以降耗为支点 以管理及创新为撑杆 | |||
煤炭资讯网 | 2009-11-4 15:02:20 经验交流 | ||
本网讯: 给我一个支点,我可以撑起地球。”这是古希腊科学家阿基米德在阐述杠杆原理时的一句话。 对于龙矿集团供电部电气试验室车间主任陈军来说,正是通过学习集团公司精益生产“从班组抓起,在岗位落实”现场推进会精神,让他找准了自身工作中存在的不足;也正是通过将梁家煤矿等单位的先进经验创造性地进行消化吸收,从而形成了电气试验室“以降耗为支点,以管理及创新为撑杆”的工作特色,从而有力地推进了以班组建设、岗位执行为核心的精益生产。
改变管理模式 杜绝跑冒滴漏
在供电部,电气试验室可谓是“一线中的一线”。虽然只有16名员工,但他们却担负着矿区17个变电站设备的电气试验与检修、变压器油的油质化验、继电保护整定、仪器仪表的校验及设备更新改造等工作任务。工作范围广、工作地点多、工作任务重、材料消耗大。以往,每当需要领用材料时,都是由车间管理层通盘考虑材料预算,然后将计划分到班组。“说实话,原来在材料领用上,由于我们车间‘严’字当头,并且采取了很多针对性措施,因而我感觉我们在这方面做得还算可以。但学习了集团公司现场推进会精神之后,我深刻地认识到,相比较梁家煤矿等兄弟单位将材料管理细化到班组、落实到岗位的做法,我们做得不‘精’不‘细’。我们要以精细材料管理为切入点,学人之长,补己之短,改变管理模式,加大学赶力度,依靠更科学、更有效的精细化管理,最大限度降低材料消耗、提高经济效益。”陈军深有感触地对记者说。 认识到差距之后,电气试验室在材料管理上采取了新的举措:由每一名员工根据下一步各自应完成的工作任务,本着能省就省,精打细算的原则,找出容易产生浪费的具体环节,提前向班组作出材料预算计划,之后再由班组长报经车间主任审核把关。对于员工作出的材料预算计划,当天考核并在当天的班后会上予以公布,节约奖励,超出则共同分析原因、找出症结之所在。这样一来,大大激发了全员节约挖潜的积极性与主动性,员工人人都算效益账,个个都想方设法降低材料消耗。 比如,过去在设备维修中,领用10颗12#镀锌螺丝就够用了。但往往为了下次使用方便,一下子领了20颗在以往是常事。现在,真正需要几颗,员工们就实际领用几颗,杜绝了材料积压、乱丢乱放问题。再如,过去铺设二次电缆时,往往采用目测的方式估算需用的长度,因而或多或少的存在着浪费问题。如今,员工们自发用米尺量,精确到“厘米”。 “说实话,原来在材料管理上,我感觉很累但效果却不很理想,员工接受起来还很被动;如今通过将材料预算管理细化到班组,落实到人头,最大的变化就是全员的思想观念转变了,变‘要我节约’为‘我要节约’。管理模式的转变,不但换来了生产成本的降低,最重要的,是员工思维方式与工作方式的转变。管理工作也因此轻松、顺畅多了。”陈军笑呵呵地介绍说。 注重变废为宝 实现盘活增效
“一手抓材料节约,一手抓变废为宝,这是我们最大限度降低生产成本的有效手段。”观念一变天地宽。员工们在积极主动减少材料积压、降低材料消耗的同时,想方设法加强回收复用,努力实现盘活增效。 设备维修工作中,电容器切换交流接触器损坏较多、更换频繁。以往基本上是坏一个就报废一个。而自9月底以来,员工们“取其精华,去其糟粕”,用2、3个旧接触器维修复用成1个新的接触器。“虽然这种接触器值不了很多钱,但积少成多,每天节约一点点,效益就会增多一点点——‘省下的就是赚来的’嘛。”电气试验室员工孙义斌笑眯眯地说。 按照工作标准,电气试验室车间所辖区域内的变压器油每隔半年都要化验一次。以前,如经检测发现变压器油不合乎标准,就会被作为废油处理掉。如今,员工们精心回收每一滴“废油”,然后进行过滤、再利用。仅此一项,年可节约资金10万余元。 “一个多月来,通过不断加强对废旧材料的管理,积极开展修旧利废活动,我们车间已经形成了‘回收——复用——再生’的良性循环。各个班组不但严格控制可用材料进入废料场地,而且还安排专人每周对废料进行二次挑选,最大限度进行选用,从而使回收的可利用旧料达到了100%再利用,实现了真正意义上的物尽其用、盘活增效。”陈军如是说。 创建精品工程 续写新的篇章 不仅仅在降低成本上取得了明显成效,因为有了“降耗”这个支点,电气试验室车间以管理及创新为撑杆,正在大手笔地续写着“安全、优质、高效”的新篇章。 前一段时间,担负着三矿等单位安全生产用电“重任”的矿区枢纽变电站——35千伏梁家主井变电站的2#主变压器需要进行更换。为了不影响矿井正常生产,电气试验室车间的干部员工,在事先做好充分准备的基础上,利用国庆节期间矿井检修停产时间进行更换,再次创建了精品工程。 熟悉供电作业的人都知道,更换主变压器可不是一项简单的工作——前、后、左、右以及上方都处在“电老虎”包围之中不说,由于是室内作业,空间狭窄,再加上时间紧、任务重、工序繁多,因而无论在安全上、进度上,还是在质量上,都面临很大的难题。困难和压力面前,电气试验室车间提出了“零三违、零事故、零伤害、零遗漏、零失误、零偏差、零滞障、零浪费、零缺陷”精益生产“九零”目标,将安全技术措施具体到每一个项目、每一个时段、每一个岗位、每一名员工。使员工在工作开始前就了解到工程概况,施工的每一个细节,知道每项工作需要完成的时间,需要达到的标准,让每一个员工都知道工作该干什么、怎么干、干到什么程度。 为确保更换工作万无一失、在最快时间内恢复正常供电,陈军和他的团队在认真总结以往工作经验的基础上,创新采取了两项措施。一是变原来的将变压器安装就位后再做试验,为现在的安装之前,就对变压器进行全项目技术试验,将问题和隐患彻底消除,确保安装就位后一次运转成功。二是变原来的变压器安装就位后再进行保护控制二次线敷设与连接,为现在的变压器安装与保护控制二次线敷设连接同步进行,由于事先已经对变压器进行了全项目技术试验、对变压器保护控制二次线进行了精确测量,且人人明确了工作责任与任务,因而整个现场忙而不乱,各项工作紧张有序。最终,此项改造更换工程比原计划提前7个小时完成,并一次送电成功,节约安装费用约16万元。就连变压器厂家的工程师也向他们竖起了大拇指:“我到过不少电力企业指导安装变压器,能在这么短时间内,安全高效完成12500千伏安的大型变压器更换改造任务的队伍,我还是第一次遇到,你们不愧为一支技术过硬、作风扎实的专业队伍。” 完成大的工程如此,对那些日常细小的工作任务,电气试验室的员工们也都事无巨细,时时处处按照精益生产标准要求,精心、精准、精确干好每一项工作。就拿对变电站进行设备巡检来说,一个开关柜上的二次接线端子排就有上百个接线端子,任何一个接线端子松动,就有可能造成大的事故。“与其发生事故后费时费力地排查,不如事先搞好日常巡检维修,决不能因一时的工作疏忽留下任何一点事故隐患。”班长周建、试验工王志磊你一言、我一语地说。 大大小小的检修工作中,大家以“今天的工作今天做,明天的工作早计划,优质高效不能拖,造成损失我负责”为工作准则,一丝不苟地精心拧紧每一个接线端子、不留一丝灰尘地搞好每一次线路清扫、一个隐患不留地做好每一次春检秋试……“凡是经我检修过的设备,决不能有任何一点闪失,凡是能够一步做到位的,就决不能返工重来。”年轻电工梁显磊的一席话,反映了全体电气试验室车间员工创建精品优质工程、确保矿区电网安全稳定高效运行的心声。正是这种不干则已、干就干好、大踏步向精益生产迈进思想的激励,电气试验室车间的年轻人迅速成长,在梁家主付井变电站6千伏开关柜改造过程中,尽管工作时间不长,但梁显磊独立精确完成了新旧开关柜二次线的核对工作。年龄较大的员工也都继续发挥着模范带头作用,为车间整体工作的顺利进行发挥着自己的光和热。 功夫不负有心人。现场推进会以来的一个多月时间里,电气试验室车间的材料费同比降低了36%。以此为支点,车间的安全、生产、经营继续保持良好发展态势:截至11月6日,已实现连续安全生产3530天;继电保护动作正确率、设备完好率继续保持100%;质量标准化始终保持动态达标。“在降低材料消耗上,我们还有更远的路要走,还要下更多的功夫、做更多的文章,以此推动我们的整体工作做得更好。”采访最后,陈军这样对记者说。
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