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刘红 姜研君 刘晓莉:找准差距 缩短差距 超越自我

煤炭资讯网 2009-10-27 18:03:16通讯特写

近日,时隔龙矿集团精益生产“从班组抓起,在岗位落实”现场推进会一个月。
针对会议提出的“结合本单位实际,学习先进单位的思想和精髓,持续推进以班组建设、岗位执行为核心的精益生产”要求,作为担负着北皂煤矿煤炭回采重要任务的综采二队,真正将梁家煤矿等单位的先进经验创造性地进行消化吸收了吗?是否形成了自己的特色?是否有效推进了以班组建设、岗位执行为核心的精益生产?带着这样几个问题,记者对该队党支部书记李龙江进行了采访。
找准差距
“最初‘听’到梁家煤矿等单位的先进经验介绍时,我还有点儿不理解:人家在搞精益生产,我们同样也在搞精益生产、同样做了很多工作,怎么就达不到人家那样的效果呢?9月27日到梁家煤矿4216工作面现场学习之后,我终于弄清楚为什么人家的生产经营、现场面貌比我们高了一筹——‘细节决定成败’,此话一点儿不假。正是我们在‘细节’上做得不够,才导致了差距、产生了距离。”李龙江深有感触地说。
到梁家煤矿“取经”那天,李龙江等一行参观学习的地点是生产准备队负责施工的4216工作面。一路走,该队队长贾继环一路介绍着精益生产推进情况。“两个‘发现’让我深感震撼,找到了差距存在的主要原因:一是我发现该工作面单体支柱手提把的方向竟丝毫不差——按照精益生产标准,他们将手提把的方向偏差控制在了0.5mm以内。熟悉井下生产的人都知道,能做到这种程度,真是太难太难了。二是我发现工作面的液压支架排列地相当整齐,完全呈线型状态。要知道,达到这样一种效果,相对于采煤生产区队来说,似乎难度还不是特别大,但对于正在进行安面工作的生产准备队来说,难度就实在是太大了。因为员工只能在狭小的空间内调整支架的状态。即便是这样,生产准备队的员工自觉主动按精益生产标准操作,使得一排排支架架间距相等,误差不超过5mm;前倾后仰的角度相等,误差不大于7度;左右不能歪斜,误差不超过5度;垂直度不超过5度、整体呈线型。为什么能在如此困难的情况下始终保持精准精确?贾继环只说了一句话:‘我们决不能给接手生产的区队留下任何一点隐患’。这两个‘发现’、贾继环的这句话,让我受到了很多启发,也引发了很多思考——精益生产我们也在抓,可就是在‘细节’二字上抓得不够、做得不细,因而没有取得理想效果。”此次梁家煤矿之行,让李龙江找准了差距之所在。
缩短差距
看到差距,是一种胸怀;缩短差距,是一种能力。“有差距不要紧,重要的是怎样缩短差距,迎头赶上。”认真分析区队现状后,结合自身工作实际,综采二队班子成员对如何尽快缩小差距达成了高度统一的共识:从细节入手,实行“五抓”。
——抓安全教育。“我们认为,抓安全教育的重点在于要真正使员工入心入脑。否则,费再多力气,那也是事倍功半。”李龙江对记者说。有一次,李龙江发现,在班前会上用讲故事的方式进行典型案例剖析时,员工表现出浓厚的兴趣。“那次进行的是顶板事故分析。‘讲故事’的时候,我就发现,员工的注意力比日常讲述安全注意事项时要集中的多。到井下现场作业时,员工还主动问我到底怎样正确进行敲帮问顶。很明显,这种教育方式让员工入心、入脑了,员工的安全知识掌握了,安全意识增强了,安全系数也增大了。”打那之后,该队经常开展典型案例分析活动,分析过程中,员工积极主动分析事故产生的原因,并讲述自己的感触、提出应注意的事项。不仅如此,该队还建立了井下学习硐室,除了可以随时学习一些安全技术措施等知识外,员工还就自己作业时应注意的安全事项,经过认真思考、提炼、总结,写出安全口诀,由区队做成文化牌板,悬挂于井下大巷,既使员工产生了自豪感、成就感,又达到了自己警示自己的目的,使“我的岗位我负责、我的安全我来管”成为每一名员工的实际行动。
——抓制度完善。综采二队建立完善了两级考核体系:一是区队对工长实行的“4321”绩效量化考核体系。即全月工作结束后,对班组安全、质量标准化、生产进度、设备管理、材料管理、出勤管理等方面进行绩效考核。最后,根据考核情况在基数上进行提高或扣减,最终确实当月工长的工资系数。考核方式采用分类分项考核打分的方法,满分为100分。其中,安全质量40分,生产任务30分,经营管理20分,班组建设10分。二是工长对岗位工实行的“32221” 绩效量化考核体系。即突出工作流程掌控和工序质量管理,当班工作结束后,工长对各岗位员工按照:安全情况30%、生产任务完成情况20%、工序质量20%、岗位材料控制20%、煤质管理10%的比例进行考核,各岗位工每日得分于次日班前会之前公示。
——抓成本控制。综采二队在加大材料管理力度,把好材料领用关、材料发放关与材料回收关,从源头上杜绝跑冒滴漏的同时,切实发挥井下维修车间的作用,下力气减少材料投入,最大限度降低生产成本。“事实证明,这是提高经济效益的有力举措。以调高油缸为例,以前外委维修要花费5000至6000元,而我们在井下自主维修后,成本费只有300元左右。并且节省了井上下搬运的人力,省去了周转时间,提高了生产效率。再如,我们正在使用的采煤机是山西太原的一个厂家生产的。以往,采煤机的控制中心出了问题,要跑到厂家花费10多万元进行维修。如今,在我们井下维修车间,最多只需花费3000元就能把问题解决,几乎不影响生产的正常进行。为了实现又好又快生产,我们提出了‘时间上按秒算,生产上按节算’的口号。除节省下来的大量的维修费,仅不影响正常生产一项,就为区队创造了可观的经济效益。”李龙江介绍说。
——抓煤质。综采二队目前正在1403工作面回采油页岩。受地质条件影响,回采只能采取仰采方式进行,所以容易因片帮掉顶而影响煤质。对此,该队对支架互帮进行改造,由原来的两级互帮改为现在的三级互帮,避免造成大面积片帮,防止落矸影响煤质。与此同时,及时调整好回采层位,将煤柱或塌陷的影响降到最低限度。
——抓考核。细化后的考核标准不仅让综采二队的生产经营、现场面貌发生了新的变化,而且使工长及岗位工的思想实现了转型。“我们以往对工长的考核,生产任务所占的比重较大,安全与质量所占的比重相对稍小。工长为了带领班组员工赶任务,或多或少的存在着重生产轻安全与质量的思想。而实行新的考核制度后,由于安全与质量所占的比重比生产所占的比重高了10个百分点,因而若再像以往那样重生产、轻安全与质量,就会‘得不偿失’,所以,渐渐的,大家的思想转变了,行为规范了。”李龙江对记者说。
超越自己
“当我们的管理真正执行到班组、精细到岗位、核算到人头、精益到每个流程时,员工岗位增值潜能是巨大的、不可估量的”。通过从细节入手,实行“五抓”,综采二队收获了累累硕果,真正尝到了甜头。
安全上:该队原来“三违”不断的生产班组,基本上实现了“零三违”。全队消灭了轻伤以上人身事故,连续两个月实现机电零事故;
生产上:该队一步一个新台阶: 9月份,在月底过11米落差大断层的情况下,生产油页岩9.12万吨,环比增长10%;10月份,在月初停产检修三天的情况下,预计生产油页岩9.5万吨,有望创出新的水平。
煤质管理上:该队实现了“发热量不低于2600卡/克,灰分不超过55%,水分降到16%以下;循环产量不低于630吨/循环;煤炭回收率不低于97%”的既定目标。在北皂煤矿煤质优胜班组排序中,继续保持名列前茅并受到矿上嘉奖。
成本控制上,该队9月份以来的维修费大幅度下降,基本上与定额费持平,创出历史最好水平。
员工收入上,该队9月份员工人均收入环比增长10%,预计10月份比9月份还会有新的增长……
九万里风鹏正举,放眼量宏图在望。“这只是推动精益生产升级的一小步。下一步,我们要继续提升人本精细化管理层次,在推动‘五精’管理落实到每一个班组、每一个岗位、每一个员工上下功夫、做文章,激发区队新的生机与活力,逐步实现安全高效、精益生产的目标要求。”采访最后,李龙江如是说。
作者单位:龙矿集团组宣部


本网通讯员:刘红 姜研君 刘晓莉 编 辑:火花
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