孙村矿节能减排实施四项工程 | |||
煤炭资讯网 | 2008-8-14 22:46:10 经验交流 | ||
本网讯:孙村矿把节能减排和企业效益提升紧密结合,实施技术创新,进行系统优化,提升装备水平,从源头上多措并举积极开展节能减排工作,取得了显著成效。
实施“系统优化”工程。孙村矿进入深部开采以后,面临的是系统复杂、运输环节多等严重制约生产的问题。为了矿井的可持续发展,这个矿边生产、边施工、边优化,使矿井的主运、副提、排水、通风等系统焕然一新,工程量相当于再造一个新矿井。主运系统由原来的9个环节减少到目前的4个,总运输距离由6950米减少到5200米,解放地质储量1500万吨,运输能力比原来提高了50%以上,系统运行费用比原来降低了25%以上;副提系统运距比原来减少2200米;通风系统实现了网络简化,负压、风阻降低,能力提高,使工作面配风量比原来提高了1倍以上,为矿井产量的大幅度提高奠定了基础。 实施“以矸换煤”工程。为解决地面矸石山堆积占用土地和对环境造成的影响,同时合理回收井筒煤柱,提高矿井经济效益,该矿进行了煤矸石似膏体自流充填技术研究,将固体废料煤矸石作为骨料进行井下充填,并在矿井-400后组十一层井筒煤柱21101工作面研究采用仰斜似膏体充填开采,有效解决了走向长壁充填开采时挡浆困难、工序复杂、产量低等难题,使工作面月产原煤达到1.2万吨以上、消耗煤矸石1万吨以上,实现了似膏体充填开采的新突破。同时,21101工作面借助充填方式效果好、密实度高,能有效防止工作面顶板下沉的实际,采用代采留巷开采方式,最大限度地回收了煤炭资源。 实施 “动筛改造”工程。为提高矸石分选能力,降低设备损坏和用电量,该矿投资1230万元新上动筛跳汰机,每年可多分选矸石10万吨,年节约洗煤加工费100余万元,减少折旧费50万元。随着孙村矿深部煤层开采和采煤机械化程度提高,煤泥含量逐年增加,矸石的泥化越来越严重,最终造成浮选效果差,尾煤灰分低等问题,该矿应用浮选柱—压滤机系统代替原浮选机—弧形筛—过滤机系统,细泥得到了有效分选,大于0.3毫米煤泥直接回收至精煤产品,精煤产率提高1.5%,使得精煤产率增加1%左右,按年入洗原煤150万吨计算,每年增加效益450万元。 实施“矿井水综合利用”工程。为响应国家节能减排、地热利用的号召,该矿利用立排系统的富裕扬程,将矿井水直接注入一体化净水器,使处理后的水达到国家I类水质标准,并直接作为供北立井和开发区生产、生活用水,既解决了矿区缺水问题,又减少了水资源浪费,每年可为矿创造160余万元的经济效益。同时取消燃煤锅炉,代之以水源热泵系统,提取地下水的热能,作为井口冬季供暖的热源,每年可为矿创造60余万元的经济效益,取得了明显的社会、经济和环保效益。
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