细节的力量- | |||
山东兖矿集团东滩矿选煤厂推进节能减排侧记 | |||
煤炭资讯网 | 2008-11-26 19:43:21 经验交流 | ||
在山东兖矿集团东滩矿选煤厂有这样一项规定:每月必须定期对跳汰机床层进行清理。可别小看这项规定,这样做不仅可以提高煤炭分选效果,而且能够降低矸石中的含煤率。
“细节拧水分。”正是这样的精细管理,让该矿选煤厂在节能减排工作中交出了一份靓丽的成绩单:洗煤数量效率达到90%,矸石含煤率控制在4%以下,吨煤耗水0.02立方米,企业不仅实现了快速发展,更在节能减排的攻坚战中实现了竞争力飞跃。 咬紧低水耗目标 洗煤生产需要耗费大量水资源。“从一点一滴做起”是这个矿选煤厂控制水耗的有效做法。在选煤厂,仅洗水管理制度就有十多项,不但规定的细之又细,而且将水耗情况详细计入生产成本,与每个职工的收入挂钩。 不仅如此,选煤厂还把控制水耗延伸到生产的具体环节中。在选煤厂,清水管都装有水表,并且水资源重复利用也力求精细化。如用矿井水洗选。选煤厂年入洗能力600万吨,每天洗选耗水量很大。“从正式投产起,我们就一直坚持用矿井水作为洗选用水,大量节约了地下水。”选煤厂领导介绍说。 煤泥水零排放是控制水耗的最重要一环。选煤厂早在1996年实现一级洗水闭路的基础上,近几年又不断加大投入,先后3次对压滤机进行改造更换,并补充建设了自动加药站,拆除了跑水严重的旋流筛,使洗选耗水量由原来的0.1立方米/吨降至0.02立方米/吨,年节约用水7.3万立方米。 给矸石排放戴“紧箍” 今年四月份,该矿选煤厂在803矸石皮带上安装了一台灰分仪。该厂目前在用的灰分仪虽说不少,但在矸石皮带上使用还是头一回。这台灰分仪直接与矿调度室相连,外排矸石灰分可以实时得到监控。 这样做的目的就是最大限度地减少因矸石排放造成的煤炭流失。 外排矸石含煤控制的源头是洗煤过程产品灰分控制,而跳汰司机的操作对矸石含煤率的高低有直接的影响。选煤厂专门制定有跳汰司机的操作考核办法,如规定:在2#精煤洗选过程中若将灰分控制在8.2%--8.5%,则每个样本奖励跳汰司机2元,超过8.8%或低于8.0%则每个样本罚款50元,这样就将跳汰司机精心操作的积极性有效调动起来。 抓设备细节管理,也是选煤厂控制排放矸石含煤率的有效做法。这个厂强化对跳汰机排料闸板、床层等关键部位的检查维修,力求最大限度减少因设备因素对外排矸石含煤的影响。 近年来,选煤厂的矸石含煤率一直稳定控制在4%以下,这个数字比国家标准整整降低了4个百分点。若按600万吨的年入洗能力计算,相当于每年从矸石中检回煤炭24万吨。 技术成为“加速器” 节能减排的成功推进,离不开科技创新这台“加速器”。 瞄准工艺设备优化。该矿选煤厂坚持围绕工艺设备优化推进节能减排,并取得显著成效。如在重介选矸系统二次回收作业中,他们按照尽可能减少在用设备的原则,对重介生产系统的工艺设备进行改造,先后拆除了三台泵、两个稀介桶和一个收集桶;并在现场布局中利用稀介质的自重让介质流入磁选机,以降低稀介质的流速。该项改造不但减少电能耗损79275KW/H,而且将介质回收率由毛耗1.9kg/t降为1.1kg/t,仅介质回收率提高一项就年增加效益21.3万元。 技术创新在节能减排上的威力,同样在许多小改小革上显现出来。选煤厂装火车系统采用的牵引钢丝绳使用周期为两年,年磨损率为绳径的3%。通过改造,他们将牵引钢丝绳的径向年磨损率降到1%,,年节约材料费近5万元。 选煤厂经过高频筛处理的煤泥水中一直有大量0.3-0.5mm颗粒精煤被当作煤泥处理,而每流失一吨精煤,就白白损失200元。经过技术人员的不懈攻关,他们将末精煤的回收量由年700吨提高到了3500吨。
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