陈家山矿选运区技术创新改造见实效
陕西铜川矿务局陈家山矿选运区以学习力提升创新力,为生产注入新活力,有效推动了创建“三型六化”示范区队工作进展。今年以来,陈家山矿选运区在矿党政的大力支持下,全员经过学习借鉴、进一步探索、实践、提升精细化管理方法及先进经验,学以致用,该区技术创新改造卓见成效。
该区以班子带头学以致用为切入点,以技术创新为基准点,以实践运用机制为载体,注重对班中存在的突出问题进行团队科研攻关,下大力气着力解决卡脖子难题,上半年以来,在副局长兼矿长王蓬提出攻关课题下,深挖内潜,克难攻坚,3个创新改造革新项目,按年度计算,增效达70多万元。
由于皮带运速由原来的2米/秒提到3.07米/秒,在运速高的情况下,常遇到的大块煤和矸石,使溜煤筒在受煤的过程中受到冲击,造成溜煤筒损坏,同时使溜煤筒底板容易磨损,出现使用寿命短的问题,为了解决矿领导关注的这一难题,选运区班子团队党支部书记孙全哲、区长耿喜民、机电副队长赵宏亮和技术员高玉杰,经过多次分析,反复商讨、推敲、论证革新方案,钻研技术,攻克难题,采取了在溜煤筒皮带头受煤处加设碰铁,在溜煤筒底板铺设废旧刮板的技术革新,经过革新后的一、二、三部皮带的3处溜煤筒,使用寿命比原来的6个月提高了5-6倍,不算溜煤筒每循环一个周期进行制作和更换所投入的人力、物力,仅节约材料费一项原来就花去4万多元,经过这项技术革新后,材料费就可以节约20-24万多元。
破碎机的环锤、环锤轴、联片都是普通材质制作,在破碎大块煤块造成环锤、环锤轴和联片2-3个月就得更换新的,更换不仅费工误时,严重制约了运煤系统运转,为了解决这一问题,在矿领导的支持、动力科的全力配合下,对环锤、环锤轴、联片采用45CrNiMov、45CrNiMo、65SiMnWA等材料进行制作热处理,改造后的环锤、环锤轴、联片无论是强度、硬度,还是耐磨损方面,是改造前寿命的3-4倍,原来更换一次仅材料费花销1万多元,经过这项技术革新后,材料费就可以节约3-4万多元。
该区以煤质管理为着力点,以本质安全型和安全高效型为基准点,精细化管理坚持定期安全质量自查,有记录、有评比,有奖罚,对查出的问题有通报和整改措施,班组对职工考评日清月结,达到了以煤质为主要内容的煤质流程管理。在检修和处理螺旋筛堵塞时,两帮站人是安全隐患,该区班子团队对这一隐患非常重视,2-3月份,分别对一、二、三螺旋筛号加设了站人平台,这一安全设施的改造是用金钱无法估算的。
由于拉煤车多,仅有一个放煤槽放煤,常常造成塞车情况,为了解决这一问题,今年5月份,对2#、3#大块煤仓进行了技术改造,加设了放煤槽,不仅解决了拉煤塞车问题,并且提高了工效,减轻了破碎机工作量,使大块煤破碎时间缩短,为破碎机的使用寿命又延长了2倍,节约资金2万多元。
该区以奖罚激励机制为推动力,以精细化管理凝聚了人心和力量,技术创新改造有效地推动了该区上半年各项指标的圆满完成。
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