一项小革新 节支十万元
一台普通的柴油机车,每年消耗的材料费在3-4万元,经过工人们的改造革新后,6台柴油机车每年可省下材料费10万元以上。这是四川广能绿煤公司机运队职工大胆小改小革降耗创效的大手笔。
公司2004年购置的CCG20/600YFB型防爆柴油普轨机车,投入使用后,常年与机车、轨道打交道的工人们发现其性能与实际要求差距较大,最感头痛的是,水箱装一箱水只能用1个小时,为此,机车上还专门配备了一个水桶,运行一个小班要加5次水,既费水又费时。他们提出改装水箱系统的大胆设想,得到厂家的同意后,对机车的“内脏”动起手术来。通过仔细观察,发现其内部结构是将发动机冷却系统、水箱以及尾气排气管套在一起形成整体循环,不但水箱容易受高温导致水蒸发快,发动机也极易烧坏。在队长、书记的发动下,以工人杜中虎为技术核心的机修班员工汇集多年来的技术经验,经过冥思苦想,决定为水箱单独加一根管道,改整体循环为单体循环,将水箱、发动机冷却系统和尾气排气管剥离开。 经过改进后,水箱的水足足可用24个小时,三个小班才加一次水,电动机也不容易被烧坏,不但提高了工作效率,还使故障率在原有的基础上降低了80%。他们还针对机车轮对轴承座的轴承磨损快,加油不方便等缺陷进行了改进,将原来的座簧改为板簧,增大接触面积、提高了机车驾驶的稳定性。3年来,从尾气处理装置到一颗小小的螺栓,他们从实际出发,运用丰富的经验和娴熟的技术,先后对机车的警铃、刹车灯、沙箱、管道、起动装置等40余处逐一进行了改进,不但有效地降低了故障率,提高了工作效率,6台柴油机车每年可节约十多万元维修费,深得厂家及公司领导的好评。
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